火電廠(chǎng)檢驗焊接安全事故解析
- 2016-10-14 13:27:00
- sawchina 原創(chuàng )
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火力發(fā)電廠(chǎng)檢驗工程的焊接施工屬于特殊工程,對其質(zhì)量和安全有著(zhù)特殊的要求?;痣姀S(chǎng)焊接檢驗工程中存在高處作業(yè)、狹窄部位施焊、容器內施工、使用易燃易爆氣體等工作環(huán)境,易導致高處墜落、觸電、灼傷及有害氣體、弧光和射線(xiàn)輻射等傷害,這對焊接施工的安全與技術(shù)治理提出了更高更嚴的要求。正確區分各種安全事故,分析其產(chǎn)生的根本原因,提出安全防范措施,對確保檢驗工程安全施工有著(zhù)十分重要的意義。
1 典型焊接安全事故案例
1.1 氧氣挪作他用,發(fā)生嚴重燒傷事故
1995年夏天,某電廠(chǎng)一名參加工作不久、經(jīng)考核剛取得電力Ⅲ類(lèi)證的焊工,參加機組大修時(shí)在冷灰斗內同時(shí)放置了電焊工具(電焊線(xiàn))和火焰切割工具(氧氣乙炔膠管),當時(shí)天氣炎熱,中途休息時(shí)該焊工在冷灰斗內打開(kāi)割槍的高壓氧閥門(mén),用高速流出的氧氣來(lái)降溫,之后關(guān)掉割槍閥門(mén),爬出冷灰斗休息。當再次進(jìn)進(jìn)冷灰斗內開(kāi)始電焊工作時(shí),電焊鉗上的電焊條剛一接觸起弧,就發(fā)生了爆炸著(zhù)火,造成焊工背部全燒傷。
燒傷事故的直接原因是,在容器狹小的空間內,由于直接打開(kāi)割槍的氧氣高壓閥門(mén)開(kāi)釋了氧氣,使氧氣和空氣的混合比例達到了爆炸極限,電焊接觸起弧產(chǎn)生的明火直接引爆了混合氣體。
1.2 缺少配套工用具,焊工手胸被燒傷
2003年秋的某天早上,某電廠(chǎng)4名焊工在一次風(fēng)機平臺上加熱其聯(lián)軸器靠背輪預備回裝。焊工甲和乙各手持一把加熱焊槍,當加熱約5~6 min時(shí),焊工甲因加熱槍乙炔氣用完停止加熱和焊工丙一起往換氣,換好后,焊工甲就拿起焊槍對著(zhù)焊工乙加熱的火焰點(diǎn)火,但連續點(diǎn)了2次都沒(méi)點(diǎn)著(zhù),而且點(diǎn)火時(shí)出現“啪啪”幾聲叫爆的聲響,于是叫焊工丙往檢查減壓閥閥門(mén)頂針是否打開(kāi),發(fā)現沒(méi)開(kāi),焊工丙就用手往開(kāi)閥門(mén)頂針,焊工甲就一邊等開(kāi)氣一邊點(diǎn)火,就在焊工丙剛打開(kāi)閥門(mén)的瞬間,忽然聽(tīng)到一聲很大的爆炸聲,只見(jiàn)乙炔氣瓶減壓閥接頭處噴出一條30~40 cm的火焰,焊工丙的左手掌、胸前的皮膚被噴出的乙炔火焰燒傷,面積約5%,程度為1.5~2級。
1.3 焊接接頭缺陷引發(fā)的焊接安全事故
2003年8月某日,某電廠(chǎng)一名焊工進(jìn)廠(chǎng)處理200 MW汽機給水泵平衡管泄漏缺陷。焊接采用氬弧焊,焊前經(jīng)詢(xún)問(wèn)鉗工確認材料為不銹鋼,因切下的管子及鎖母均無(wú)坡口,就直接采用不銹鋼焊絲對口焊接。鉗工回裝試泵時(shí)發(fā)現無(wú)泄漏,2天后給水泵平衡管又泄漏,檢查發(fā)現為焊縫熱影響區拉裂。經(jīng)分析造成焊接缺陷的原因有:
(1) 對拉裂側鎖母打光譜確認材料為碳鋼,焊縫應為異種鋼焊接,焊絲選擇也不正確;
(2) 未開(kāi)坡口,致使焊縫強度不足;
(3) 兩側焊口離熱影響區較近,造成應力集中。
2 防范焊接安全事故的措施
2.1 安全意識的強化及基本素質(zhì)的培養和進(jìn)步
從第1例事故來(lái)看,事故完全是人為因素引起的。為了防止此類(lèi)事故的發(fā)生,可以從以下2個(gè)方面來(lái)制定防范措施,確保人身和設備安全。
2.1.1 強化焊接操縱職員的安全意識
(1) 學(xué)習《電業(yè)安全工作規程》、“安全治理制度”、“安全工作規定”等,從理論上進(jìn)步熟悉;
(2) 學(xué)習“事故案例”、“安全通報”等,播放“事故案例”的錄像教材,從事例中吸取經(jīng)驗教訓,強化安全意識;
(3) 加強對焊接操縱職員施工時(shí)的檢查,嚴防違章作業(yè)。
2.1.2 加強安全知識的培訓
焊接過(guò)程與電和火聯(lián)系緊密,對焊接工作職員要有計劃地進(jìn)行電的相關(guān)知識培訓,以防止人身觸電和設備損壞;同時(shí)還要進(jìn)行燃燒知識的培訓,讓焊接工作職員了解發(fā)生燃燒的3個(gè)條件,有效防止人身燒傷和設備損壞。
2.2 完善焊接工用具的配備和精益求精焊接工序
從第2個(gè)案例中我們發(fā)現,事故發(fā)生主要有兩方面的因素:一為硬件,即必要的安全工用具,如此案例中的乙炔回火器;二為軟件,即焊接工序。
假如在乙炔減壓閥前裝上回火器,就可以避免回火引爆乙炔瓶;假如在加熱槍的乙炔管接頭上加裝一個(gè)回火器,就可以阻止回火進(jìn)進(jìn)乙炔膠管,從而避免事故的發(fā)生。
假如制定了具體的工作程序,即先做什么,后做什么,并嚴格按程序往做,可以減少直至避免事故的發(fā)生。在此案例中,應規定只有在乙炔氣換好后,加熱槍才能點(diǎn)火。這里主要是由于沒(méi)有進(jìn)行有效溝通,以致在換氣人開(kāi)減壓閥時(shí)點(diǎn)火,導致了事故的發(fā)生。針對此類(lèi)事故,可采取以下措施:
(1) 使用的工用具要確保安全可靠,工作前要對工用具進(jìn)行檢查,如膠管有無(wú)破損、減壓閥是否正常、焊機有無(wú)接地等;
(2) 個(gè)人防護用品(如電焊手套、工作鞋、工作服、面罩等)必須備齊和完好;
(3) 工作前需仔細觀(guān)察和詢(xún)問(wèn)四周的環(huán)境,做好隔離措施,如濕潤的環(huán)境要做好防觸電的措施,四周的油管或氫氣設備要做好防火措施,上下交叉作業(yè)要做好隔離等;
(4) 工作要有工序,并嚴格按工序往做,要堅持持續改進(jìn),使工序更趨公道,更符合安全要求;
(5) 使用最先進(jìn)的安全用具,并對工作中存在的安全隱患進(jìn)行分析,提出防范措施。
2.3 加強焊接技術(shù)培訓
第3個(gè)案例的事故是由于焊接質(zhì)量引起的。由于焊接質(zhì)量差,焊口缺陷又沒(méi)有被檢驗發(fā)現,導致管口裂開(kāi)。這類(lèi)事故在焊接事故中占很大比例,針對此類(lèi)事故需做好以下工作:
(1) 加強焊工基礎知識如金屬材料、焊接材料、焊接工藝、規程、規范等方面的培訓,讓焊工了解工藝,正確選用焊材,確保焊接質(zhì)量;
(2) 加強焊工實(shí)際操縱技能的培訓,不斷進(jìn)步焊工操縱技能。
3 結束語(yǔ)
從以上分析可知,火電廠(chǎng)檢驗焊接事故從發(fā)生事故的原因大致可以分為3類(lèi):焊工本人的安全意識不強、安全基本知識缺乏引起的;使用的工用具不安全所導致;由于焊工技能和焊接基本知識缺乏致使焊接質(zhì)量差引發(fā)的。
分析把握了發(fā)生焊接安全事故的原因,對我們制定相應的防范措施十分必要。同時(shí),對于焊接安全事故,要學(xué)會(huì )分析其發(fā)生原因的方法和思路,針對不同的安全事故種別,采取相應的措施,同時(shí)做到舉一反三,認真總結,達到預防為主的目的。
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