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          PLC控制側墻龍門(mén)式雙頭點(diǎn)焊機

          2016-01-04 17:04:00
          sawchina
          原創(chuàng )
          8366
          摘要:側墻龍門(mén)式雙頭自動(dòng)點(diǎn)焊機是80年代初從東德引進(jìn),用于鐵路車(chē)輛冷藏車(chē)側墻板與側墻立柱的全自動(dòng)點(diǎn)焊。由于該設備運行的時(shí)間長(cháng),元器件損耗嚴重且缺少備件,故障率不斷提高,直接影響正常的生產(chǎn)過(guò)程,因此決定在維修該設備機械系統的同時(shí)進(jìn)行電器系統的重新設計,并采用先進(jìn)的可編程控制器PLC控制整個(gè)系統的運行。
          1 目的和任務(wù)

             側墻龍門(mén)式雙頭自動(dòng)點(diǎn)焊機是80年代初從東德引進(jìn),用于鐵路車(chē)輛冷藏車(chē)側墻板與側墻立柱的全自動(dòng)點(diǎn)焊。由于該設備運行的時(shí)間長(cháng),元器件損耗嚴重且缺少備件,故障率不斷提高,直接影響正常的生產(chǎn)過(guò)程,因此決定在維修該設備機械系統的同時(shí)進(jìn)行電器系統的重新設計,并采用先進(jìn)的可編程控制器PLC控制整個(gè)系統的運行。

          圖1所示為側墻板與側墻立柱連接的焊點(diǎn)分布示意圖,設備的主要功能就是實(shí)現全部焊點(diǎn)的連續自動(dòng)化焊接過(guò)程。圖中標出了全部焊點(diǎn)的連續自動(dòng)化焊接的運行步進(jìn)路線(xiàn)。
          該設備的機械裝置采用龍門(mén)架結構,整個(gè)龍門(mén)架可沿安裝在車(chē)間地坪上專(zhuān)設的鐵軌縱向運行,當龍門(mén)架按圖1所示方向縱向步進(jìn)運行時(shí),可實(shí)現逐個(gè)側墻立柱的順次焊接。龍門(mén)架上安裝有可橫向運行的小車(chē),小車(chē)上載有兩臺電阻焊變壓器和焊接電極及其液壓升降裝置。兩臺阻焊變壓器可實(shí)現一次分時(shí)焊接兩個(gè)點(diǎn),當小車(chē)按圖1所示方向(即沿側墻立柱方向)橫向步進(jìn)運行時(shí),可實(shí)現每個(gè)側墻立柱上所有焊點(diǎn)的順次焊接。小車(chē)由一臺1.5kW的減速制動(dòng)電動(dòng)機通過(guò)傳動(dòng)軸帶動(dòng)運行。

             

          圖1 側墻板與側墻立柱連接的焊點(diǎn)分布

          1—小車(chē)步進(jìn)方向 2—全自動(dòng)焊接步進(jìn)路線(xiàn)
          2—龍門(mén)架步進(jìn)運行方向 4—側墻立柱 5—側墻板 6—焊點(diǎn) 2 控制系統組成

          2.1 焊接裝置

          焊接控制裝置由焊接變壓器、焊接電極、主電力回路和點(diǎn)焊控制器等組成。焊接變壓器是原東德海林道夫提供的,型號為VPA2×160。采用單面點(diǎn)焊技術(shù)。每臺變壓器都安裝有兩個(gè)電極,一個(gè)焊接極,一個(gè)輔助電極(盲極),分別由液壓裝置驅動(dòng)其升降。
          一臺變壓器的焊接回路原理如圖2所示,其中V1、V2為主電力開(kāi)關(guān)。焊接循環(huán)和焊接規范的控制采用上海產(chǎn)的Medweld.200S電阻焊控制器,它是一種采用Z180微處理器控制的單相電阻焊控制器,它不僅控制性能優(yōu)良,還提供有啟動(dòng)焊接(300—01、300—02)、焊接結束(902)、故障/報警(903)等信號,且易與PLC輸入/輸出接口。

             

          圖2 焊接回路原理圖
          2.2 龍門(mén)架運行系統

          原東德的龍門(mén)架運行系統采用直流電動(dòng)機調速,電路復雜,改造后的龍門(mén)架運行系統采用富士G9系列變頻器帶動(dòng)一個(gè)四極三相異步電動(dòng)機,再通過(guò)減速器、傘齒輪到龍門(mén)架兩側的傳動(dòng)工作軸上,通過(guò)變頻器的輸出可進(jìn)行無(wú)級調速。目前調定的速度有三種:即快速(50Hz)、慢速(30Hz)和減速(20Hz)。
          圖3為龍門(mén)架運行機構的電路原理圖。圖中FRENIC 5000G9S變頻器提供了易與PLC輸入輸出端的接口信號,有正轉(302)、反轉(303)、速度選擇1(304)、速度選擇2(305)、變頻器故障/報警和變頻器運行(J5)等信號。
          2.3 其它輔助裝置
          包括液壓控制裝置、冷卻水、風(fēng)機系統、故障檢測和保護系統等。液壓控制裝置由一個(gè)三位四通電磁閥、雙止回閥、壓力繼電器、減壓閥、壓力表組成,其任務(wù)是控制電極升降和調節電極壓力。
          冷卻水、風(fēng)機系統用來(lái)冷卻焊接變壓器和主電力器件V1、V2,并利用流量傳感器檢測水量信號,只有這些信號正常時(shí)才允許自動(dòng)焊接。
          故障檢測信號包括變頻器故障、PLC故障、焊接控制系統故障等,當其中任一故障出現時(shí)都將引起自動(dòng)焊接程序的終止。   

          圖3 龍門(mén)架運行原理圖
          2.4 PLC控制系統

          根據設備原有的功能和改造后新加入的功能,該控制系統共有70個(gè)輸入點(diǎn),42個(gè)輸出點(diǎn),所以選擇日本OMRON(立石)公司的C200H模塊式可編程控制器,并匹配輸入、輸出模塊。一臺 C200H的CPU模塊可擴兩臺擴展裝置,母板單元分十槽、八槽和五槽,系統最多可提供480個(gè)輸入/輸出點(diǎn)。C200H系統內部有九類(lèi)繼電器單元,內部輔助繼電器單元3536個(gè),定時(shí)/記數器512個(gè),采用梯形圖編程,指令系統豐富、編程方便,還具有數據處理和運算指令。

          根據要求,該PLC系統由一個(gè)10槽母板、一個(gè)CPU模塊、5個(gè)ID212輸入模塊(每塊16點(diǎn))、2塊OC225繼電器輸出的輸出模塊(每塊16點(diǎn))、1塊ID212晶體管OC門(mén)的輸出模塊(16點(diǎn))和1塊OC224獨接點(diǎn)(不互相共地,共8點(diǎn))的繼電器輸出的輸出模塊所組成,各模塊在母板的分布如圖4所示。各模塊的地址與安裝在母板插槽的位置有關(guān),它們之間可以互換。各模塊的類(lèi)型、地址安排(通道號+通道內順序號)、以及外接器件的類(lèi)型和作用如表1和表2所示。
          表1中所有輸入模塊的型號均為ID212,其中005通道中,龍門(mén)架軌跡選擇開(kāi)關(guān)根據側墻立柱的距離的不同有兩種選擇,實(shí)質(zhì)上是選擇龍門(mén)架的其中一組步進(jìn)距離的光電開(kāi)關(guān)進(jìn)行位置檢測。小車(chē)軌跡選擇和焊點(diǎn)數選擇相配合,以選擇每根側墻立柱所需的焊點(diǎn)數。小車(chē)步進(jìn)距離的檢測是由兩組接近開(kāi)關(guān)組成的。當選擇上軌跡時(shí),實(shí)際是選擇其中一組接近開(kāi)關(guān)進(jìn)行位置檢測,此時(shí)可選焊點(diǎn)數為40和32;選擇下軌跡時(shí)可選焊點(diǎn)數為44、36和28點(diǎn)。
             
          圖4 C200H模塊式PLC的I/O模塊分布 表1 輸入信號分配表 通道號 輸入信號類(lèi)型 作  用 005
          (00~15) 選擇開(kāi)關(guān) 墻板選擇、龍門(mén)架運行軌跡選擇、焊點(diǎn)數選擇、手動(dòng)選擇、小車(chē)軌跡選擇等 006
          (00~15) 按鈕開(kāi)關(guān) 手動(dòng)龍門(mén)架快、慢、啟停;手動(dòng)油泵、水泵、風(fēng)機啟停;手動(dòng)小車(chē)啟停;自動(dòng)啟停等 007
          (00~15) 行程開(kāi)關(guān)、壓力和
          熱繼電器觸點(diǎn) 龍門(mén)架前后極限位置、小車(chē)左右極限位置、溫度、壓力、流量等信號 008
          (00~15) 光電開(kāi)關(guān)
          接近開(kāi)關(guān) 龍門(mén)架步進(jìn)距離、步進(jìn)軌跡的光電開(kāi)關(guān)小車(chē)步進(jìn)距離、步進(jìn)軌跡的接近開(kāi)關(guān) 009
          (00~06) 繼電器接點(diǎn) 龍門(mén)架運行系統的變頻器的輸出及其運行狀態(tài)、故障信號、兩臺MED點(diǎn)焊控制器輸出的其運行狀態(tài)、故障報警信號 表2 輸出信號分配表 通道號 模塊型號及
          輸出點(diǎn)類(lèi)型 輸出器件類(lèi)型 作  用 000
          (00~15) OC225
          繼電器接點(diǎn) 指示燈、
          發(fā)光二極管 龍門(mén)架、小車(chē)、油泵、水泵、風(fēng)機、水溫、變頻器、梅達控制器等系統運行狀態(tài)指示 001
          (00~15) OC225
          繼電器接點(diǎn) 繼電器線(xiàn)圈 小車(chē)左右行、風(fēng)機、油泵、水泵、電極上下運行等中間繼電器 002
          (00~11) OD212
          晶體管OC門(mén) 數碼管 每個(gè)工件的焊點(diǎn)數記數(共四位)
          焊件數記數(共四位)<顯示屏> 003
          (00~06) OD224
          繼電器獨接點(diǎn) 繼電器線(xiàn)圈 兩臺梅達控制器的焊接啟動(dòng)、變頻器速度選擇、正反轉控制信號 
          3 系統的控制軟件設計   根據該系統的要求,通過(guò)分析,可把側墻龍門(mén)式雙頭自動(dòng)點(diǎn)焊機的PLC控制系統的運行狀態(tài)分為手動(dòng)、自動(dòng)和故障三種狀態(tài)。由于系統中相互連鎖關(guān)系較多,動(dòng)作循環(huán)過(guò)程較復雜。通過(guò)對其原理、動(dòng)作順序進(jìn)行深入剖析可將整個(gè)系統的PLC控制軟件設計分為手動(dòng)、自動(dòng)、故障處理、顯示驅動(dòng)和綜合輸出驅動(dòng)五大模塊來(lái)解決。各模塊間的關(guān)系如圖5所示。
           
          圖5 控制軟件的組成
             手動(dòng)部分主要用于焊前調整,其主要功能包括小車(chē)左右行、龍門(mén)架前后慢行、龍門(mén)架前后快行、電極升降、水泵、風(fēng)機運行等。
          故障部分主要用于焊機某一部分出現故障時(shí)。首先鎖定自動(dòng)焊接程序,使焊接過(guò)程不可進(jìn)行,同時(shí)允許某些手動(dòng)功能的運行,以便進(jìn)行相應的調試和維修,使故障的排除更加方便。
          顯示屏驅動(dòng)模塊是用戶(hù)的指示界面,它主要的功能是用來(lái)顯示每塊墻板的焊點(diǎn)數計數和所焊工件數計數。
          綜合輸出模塊是手動(dòng)功能和自動(dòng)功能的最終驅動(dòng)模塊,手動(dòng)功能和自動(dòng)功能的程序模塊中利用PLC的內部資源作為中間繼電器,來(lái)記憶程序運行的各種中間狀態(tài)。綜合輸出模塊的輸出是根據這些中間繼電器的狀態(tài)在每個(gè)掃描周期內進(jìn)行刷新。
          自動(dòng)功能是整個(gè)控制軟件中最為復雜的一部分,也是整個(gè)軟件設計的重點(diǎn),圖6給出了自動(dòng)功能簡(jiǎn)化的狀態(tài)流程圖。其主要動(dòng)作順序的特點(diǎn)是在龍門(mén)架步進(jìn)運行循環(huán)中包含小車(chē)步進(jìn)運行的循環(huán)而實(shí)現逐個(gè)側墻立柱和逐個(gè)焊點(diǎn)的全自動(dòng)焊接過(guò)程。全自動(dòng)焊接的結束條件是龍門(mén)架前行到達前行的極限位置后,龍門(mén)架快回到原位停止。
           
          圖6 全自動(dòng)焊接功能狀態(tài)流程圖
          4 結束語(yǔ)   用C200H可編程控制器對進(jìn)口全自動(dòng)側墻雙頭龍門(mén)點(diǎn)焊機進(jìn)行技術(shù)改造后,并經(jīng)投入使用兩年多的實(shí)踐證明,工作可靠、性能優(yōu)良。且改造后的元器件替代容易方便,用戶(hù)反應良好。由此證明,用可靠性高、編程容易的PLC對一些早期進(jìn)口的設備的電器控制系統進(jìn)行改造是提高設備運行效率和利用率的一種行之有效的方法。 

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